无锡华润燃气有限公司 李彦学
摘要:对天然气汽车加气站高压后置分子筛脱水撬的运行状况进行总结分析并与其它几种形式的分子筛脱水装置进行比较,为今后建站的选型设计提出建议。
关键词:CNG脱水装置 压缩天然气 运行状况 分子筛
分子筛脱水装置是加气站的四大关键设备之一(脱水、压缩、储气、售气),其作用主要在于防止系统冰堵和对高压容器的腐蚀,目前应用的脱水装置一般分为两种形式:低压前置和高压后置,前者设在压缩机之前,工作压力基本等同管网压力;后置设在压缩机后,工作压力为25MPa。
1、高压后置脱水装置应用体会:
1.1无锡华润燃气公司现有四座加气站,采用的脱水撬均为高压后置式,其理由主要为三点:一是沿袭传统习惯;二是管网压力偏低;三是采购成本较低。不同厂家设备的原理、结构和工艺流程基本相同,仅再生系统冷却方式有所差异。
图1采用标准流 程,即再生热气经板翅式风冷却器冷却;图2热再生气与高压节流后的冷气交换热量,前者需要消耗0.45KW冷却风机功率,但可以做到全天候工作。而后者无需冷却风机, 再生阶段压缩机不得停机,否则将无法获得冷源。
此外冷源还受高压端的实际压力影响和流量影响,若压力偏低、流量偏小时,原本冷量已显不足的状况会进一步加剧,导致排气温度未能足够冷却、油水分离不彻底。
前者冷却器采用高效板翅式换热器,不受工艺和环境条件改变影响,实现“全天候可靠工作,确保气液分离器有效工作,避免“自然冷却”冷量不足、排气温度不稳定、油水分离不彻底之缺陷。
1.2、主要运行参数:
处理气量 | 进气温度 | 温度设置 | 再生时间 | 吸附时间 | 露点温度 | 其它 | |
中南站 | 2000Nm3/h | 室温 | 180~220℃ | 5h | >8h | <-55℃ | 露点稳定 |
太湖站 | 2000Nm3/h | 45℃ | <250℃ | 6h | >8h | <-55℃ |
故障/缺陷现象 | 原因分析 | 排除或改进措施 |
接头普遍漏气 | (1)处于高压状态下螺纹接头承受高低压和高低温交变应力。 (2)管道制造过程中未能保证形位公差,致使接头承受附加应力。 |
中南站设备两年后被厂家招回重新制作管系后基本消除 |
切换阀门更换较频繁,分子筛亦更换 | 同上述原因1 | |
露点不稳定,内部常有冰堵 | 由于天然气焦-汤效应因素(压力每下降1bar,温度约下降0.4℃),当再生气减压时,压力会从200 bar下降至2 bar,温降可达80℃,若再生气含湿量较大(如成品气露点不达标,或气井气运行初期底部存水),均会造成内冰堵。 | 提高加热温度,延长加热时间,加大再生气量确保成品气干燥度达标。 由于气井液压试验后不可能排净水,运行初期(3~6个月),尽可能不用气井返回气作为再生气源。 |
运行初期,再生周期难以保证,再生气难于回收(即使采用回气计量装置,但因回气不均匀性造成计量误差) | 压缩机运行时间与加气车数量有关,而再生周期一般不低于6小时(加热3.5h,吹冷2h)当压缩机停机时,再生气源中断或使用气瓶储气但再生气不能返回压缩机入口。 | 再生过程调整至白天压缩机连续开机时段,避免再生断气和超压。 |
项目 | 前置脱水装置 | 后置脱水装置 |
处理气量 | >1000~10000m3/h 中大型站 | <1000m3/h 小型站 |
压缩机有效排量 | 不减少压缩机排气量 | 干燥器再生时耗气量约为压缩机排气量的5%,减少压缩机有效排气量 |
管网压力 | >0.2~10.0 MPa 压力过低,会导致设备过于庞大 |
≤0.2 MPa |
管网气质 | 要求不高 有益于压缩机工作环境改善和延长寿命 |
有要求 当管网气质不好(含水、硫、凝析油及固体颗粒)时,有可能对压缩机造成腐蚀、磨损、液击等损伤。 |
充气负荷 | 不受压缩机开机时间限制 | 易受压缩机负荷变化影响 |
投资、运行成本 | 投资较大; 基本无易损件,无润滑油污染,吸附剂、零部件寿命长 |
投资较小; 高低压切换冲刷吸附剂,压缩机润滑油有可能污染吸附剂,吸附剂寿命较短,高压零部件易损坏,再生气回收利用困难 |
体积、重量 | 体积、重量大(尤其低压时) | 体积、重量小 |
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